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        乙二醇項目建設
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        煤漿提濃 效益提升
        發(fā)布時間:2021-05-14     作者:肖歡       來源:彬州公司制氣車間      分享到:

        在彬州公司乙二醇生產中,高濃度合格的水煤漿對系統(tǒng)高效穩(wěn)產發(fā)揮重要作用。四月底,制氣車間圍繞生產裝置水煤漿提濃進行勞動競賽評比,實現(xiàn)水煤漿濃度達到62.5%~63.5%,每年可產生經濟效益約7百萬元。

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        管控原煤質量,提高煤漿濃度

        煤的變質程度、巖相組成、灰分組成及內水對水煤漿濃度都有影響,其中煤的內水是影響水煤漿濃度的關鍵因素。煤的內水越低,易于制成濃度較高的水煤漿。因此,從原料煤入手,嚴把進煤質量關,煤的內在全水分穩(wěn)定控制在7%以內,從源頭上為制備高濃度水煤漿打下基礎。

        調整鋼棒配比,改變粒度分布

        鋼棒配比直接影響煤漿粒度分布的合理與否,根據(jù)煤種適當調整粗細棒配比和工藝條件,如果粒度粗可以減少進料量,設備上可適當增加棒的數(shù)量。如果粒度過細,可增加進料量,設備上可減少棒量。車間技術組對煤漿粒度指標分析后,先后調整磨機鋼棒比例和數(shù)量4次,摸索出了高濃度水煤漿技術參數(shù)。

        降低制漿成本,助力效益提

        添加劑能改變煤漿的粘度,決定著煤漿的流動性和穩(wěn)定性。車間技術員及時調整并嚴格把控用量,在煤漿粘度符合工藝指標去前提下,保證產出高濃度煤漿。

        氣化原始設計上選擇石灰石作為助熔劑,但結合彬州原料煤灰的熔融特性,制氣車間專題會議研究后,決定停用石灰石。經過一段時間允許,氣化爐排渣正常。

        通過以上舉措,截止5月初,車間將煤漿濃度控制在62.5%~63.5%,伴隨煤漿提濃,氣化爐煤漿反應效率明顯提高,產氣量隨之提升,裝置的運行效率得到顯著提高。